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#4炉捞渣机故障(DOC)

  • 大小:31.0 KB
  • 语言:简体中文
  • 类型:安全生产
  • 下载次数:9490
  • 更新时间:10-15 13:29:55
  • 名称:
  • 应用平台:|WinXP|Win7|WinAll|
资料介绍

  一、事故经过

  2004年6月4日白班下午检修公司对二期浓缩机进行清淤处理,工作完成后由盛邦公司检修回水泵压力表管。为保障施工正常进行,运行值班人员于16:20将捞渣机电流百分比(与转速成线性关系)调低到8.0,链条停止转动。(电源油泵未停),20:00恢复至12.8,启动链条。21:00检修人员到现场检查未见异常。24:20一值除灰值班员巡检#3、4炉除渣系统完毕,未发现异常情况,做交班准备。24:45分二值除灰值班员接班检查发现#4捞渣机不转,一班值班员就地检查#4捞渣机无异常,重新启动,运行正常,签字交班。并将捞渣机电流百分比调至18.9,#4捞渣机运行10分钟左右跳停。二值除灰值班员重启后发现油压较低(10KG),链条不转。联系检修人员到现场处理。1:30检修公司值班人员将循环油泵滤网清洗之后,重新装回,再启动循环油泵,仍不能建立正常工作油压(只有10KG,正常为20KG)。#4炉捞渣机无法启动。3:00电气检修人员给循环油泵加载反向电压,工作油压可到20KG。判断是液力偶合器液力马达单侧磨损,导致无法建立正常油压。检修公司立即组织人员解体液力耦合器抢修。10:40左右检修公司回装液力偶合器,#4炉捞渣机仍不能启动。12:30左右#4炉停炉。检修公司清渣。15:10清渣完毕。启#4炉捞渣机成功。

  二、检修公司对设备检查情况

  检修公司01:30分清洗滤网后仍不能启动捞渣机,2:20分检修人员对液力耦合器打开检查。曲轴磨损正常,无脱皮现象。接入油管单独试转MR450N3T2驱动装置完好,转向正确,回装后启动捞渣机还是不动。后将原驱动MR450N3T2装置全部解体检查,回装更换一个新曲轴,另外加一套密封胶圈,约10:30分左右回装完,试转捞渣机还不动。采用2个5T手拉葫芦捞渣机链条,试转正与反向轻微走300~450mm距离,然后不动。在13:00分左右停炉,将捞渣机4个水封轮拆卸下来,从此处用消防水把大部分灰渣冲出捞渣机外,然后启动捞渣机一切正常。

  三、安监调查情况

  6月4日14:40运行做水力系统切换措施。将#4炉捞渣机的运行转速调低,(即停链条运行), 15:00运行人员恢复捞渣机运行,将转速调高至1


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标签: 安全生产

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